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7月6日,大慶石化化工一廠輸轉聯合車間班長孔祥瑞,接班一個小時后,對不合格芳烴產品罐AV-3222罐人孔和進出料閥門法蘭進行檢查,沒有泄漏情況,標志著AV-3222罐的新“芯”,運行處于良好狀態。
自不合格芳烴產品罐AV-3222罐順利更換新“芯”投入運行以來,輸轉聯合車間始終對AV-3222罐的新“芯”格外關注,崗位員工和裝置技術員一直跟蹤液位上升趨勢,不間斷檢查現場是否存在泄漏,確保儲罐收油全過程安全穩定。
安全環保工作是大慶石化化工一廠常抓不懈的重點工作之首。為進一步推進化工一廠清潔發展、綠色發展,今年4月底,這個廠依據日常運行監測,確認正在使用的鋁制浮筒式浮盤蓋板已經損壞,引起VOCS排放超標,決定對不合格芳烴產品罐AV-3222等三臺1000立方米常壓儲罐進行換“芯”——拆除損壞的舊浮盤,更換為不銹鋼全接液浮盤,以解決因浮盤損壞導致的VOCS排放超標問題。這也是化工一廠“首例”更換安裝不銹鋼全接液浮盤,及高效彈性邊緣密封的作業。
罐區內風險作業屬于大慶石化公司高風險四類管控作業,項目推進前期,大慶石化化工一廠成立專項推進小組,以《中國石油天然氣集團有限公司內浮頂儲罐檢修安全管理細則》為主要依據,先后多次討論安全交底、施工方案、作業前安全分析以及應急處置相關工作,充分論證安全措施的可行性和實用性。
項目實施階段,化工一廠輸轉聯合車間嚴格執行方案工作要求,落實強制通風、銅制扳手、陶瓷刀等安全舉措,每日作業前進行風險交底。設備專業技術人員扎根作業現場,實施全時段升級管控,嚴把施工質量安全關,確保施工全過程有序推進。
同時,在新浮盤安裝階段,技術人員緊跟安裝全過程,積極與廠家人員密切溝通,及時交流全接液浮盤安裝關鍵質量控制點、高效彈性邊緣密封安裝要點以及后續維護檢查事項,為儲罐保持長期穩定運行提供保障。
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